摘 要:结合攀成钢圆坯连铸机实例,介绍了现代圆坯连铸机的组成与工艺流程,并详细阐述了圆坯连铸 机控制系统的构成、主要控制策略和具体实现方法。特别是现代连铸机的精确跟踪与模式控制在圆坯连铸机中 的应用以及在软压下控制技术方面的创新。
随着市场对高质钢管需求的日益增加,现代化圆
坯连铸机建设得到了钢铁企业的高度重视。一个现代 化的圆坯铸机、精准的铸机控制系统及先进的控制策
略是保证高效率生产各种优质钢铁管材的重要保证。
1 圆坯连铸机的组成与工艺流程【1—31
与板坯和方坯连铸机类似,圆坯连铸机也由大包 转台、中包车、结晶器、拉矫机、出坯辊道、火焰切 割机及冷床等部件组成。
以攀成钢圆坯连铸机为例,该铸机虽是20世纪80 年代初期产品,90年代初以二手设备的方式购回国内
改造,并于2007年再次改造,但其工艺流程仍具备短 流程圆坯连铸机的典型特征:一机四流(预留一流), 一个大包转台可承载2个80 t大包,2台约25 t中包车 交替使用,7种规格(200、220、280、310、350、388、
430)的结晶器增配液位检测、弧弯半径约12 m,6架 上驱动拉矫机中4架为交流变频驱动,2架无动力、出 收稿日期:2007埘一11
坯系统南切前辊、摆动辊和3组出坯辊道组成,且均
为常规动力驱动(无调速),移钢机和冷床由变频器驱 动。设计年产能力60万t,其具体工艺流程简图参见 图1(由武钢设计院图纸《WGS27008施备18-1》改编)。
图1 圆坯连铸机工艺流程示意图
Fig.1 The RBC technics process sketch
2 控制系统的构成
现代连铸机的控制系统虽因各用户的需求不同而 有所区别,但其系统结构基本相同。圆坯连铸机控制
作者简介:徐章云(1950-).男,湖北天门人,武汉钢铁工程技术集团自动化公司高级工程师,主要从事钢铁企业大中型控制 系统的设计和应用研究.
万方数据
84 湖南工业大学学报 2008年
• 7)三级计算机将全厂各控制系统联系在一起,构
系统结构,如图2所示。
操作站( ) l机 甲 嗣机
主干网(光纤)
公用PLCf I铸流PLCII I铸流PLC2l l铸流
成一个现代化信息管理平台,以执行全厂作业调度、 控制系统之间的信息交换等任务。
3 主要控制策略
现代圆坯连铸机的控制策略,因装备水平不同而 有较大差异。综合各类连铸机的控制经验,影响铸坯
现 场 总 线
(DP)
液压站
PLC
结品器
PLC
远程 操作站
远程
I/0
大屏 显示
大中包 测温
传动 系统
铸流 操作站
}立矫机 操作站
出坯 操作站
远程
I/0
拉矫 驱动
铸流 操作站
托矫机 操作站
出坯 操作站
远程
I/O
拉矫 驱动
川团圆圈圈翻
型恒lJ一站一
质量的主要因素足结晶器振动控制、二冷水控制、跟 踪控制和压下控制。
3.1 结晶器振动控制
攀成钢网坯连铸机采用早期的机械四连杆式振动 器,是振动幅度为10mln、振动频率为0~260次/rain的 正弦波。囚此,控制好振动器的振动频率是该控制策 略的核心。一般情形下,振动频率与拉矫速度有如下 关系式:
f0领墨v,J11),
图2 圆坯连铸机控制系统结构示意图 Fig.2 The RBC Control system structure sketch 图2所示结构有以下特点:
1)系统完全基于网络结构。由光纤构成的主干网
采用冗余环形结构,可连接全厂一、二、三级控制系 统,构成了一个完整的控制、管理信息平台H】,可使 系统更可靠;多层次网络分层结构不仅满足了信息分 类控制的要求,且最大限度地满足了一级控制系统对 实时响应的要求,同时也防止信息“拥堵”现象的产 生,可有效缩短建设工期并减少运行维护成本。
2)完全功能模块化的硬件结构。该结构在某子系 统硬件故障或子系统网络之间故障时,仍可保证其他 子系统正常运行。这种单一化的控制使得系统更明
了,控制更为精细和简单,也可避免多任务控制中对 资源的分配所带来的麻烦。除连铸机公用系统外,其 他各流均有完全相同的控制对象和控制功能,因此编 制程序时可实现标准化编程,既节约了人力资源,又 使得所写程序更具可扩展性及可推广性。
3)按工艺组成来构成控制系统。在攀成钢圆坯连 铸机项目中,根据这一原则,将系统划分成公用系统、 铸机系统及其他辅助系统(如火切机系统、结晶器液